这些无效报警再也不能兴风作浪了。快人快语的兰洪敏仿佛出了一口恶气。历时半年时间,天津石化对频繁报警点进行了集中整治,烯烃部周报警次数较去年底下降241%。作为乙二醇车间的内操,兰洪敏表示可以更专注地进行工艺调整了。除了国内,手表供应商在国际领域也崭露头角逐渐的受到更多外国友人的青睐。
工艺报警的作用是提示内操人员有异常的参数需要引起关注,但由于各种原因正常生产中会出现谎报、误报等无效报警。有警必查,并做出相应调整,才能确保生产平稳、质量稳定,但无效报警,特别是频繁报警,打乱了内操的节奏,不仅做了很多无用功,而且在遇到紧急调整操作时,会添乱分神。随着天津石化安全管理的逐步细化,治理小异常、小偏差、小波动的战役,将整治频繁报警点纳入了攻关内容。
我们对每周统计前十名报警点进行分析,分工艺、设备、安全三大类,兼顾报警频次和对操作的影响,采用分化瓦解,逐个攻破的方式来打一场攻坚战。技术质量科副科长温海龙介绍。
乙二醇装置c503塔回流控制阀平均每周报警30余次,是车间排名第一的频繁报警点,就拿它开刀了。负责车间工艺管理的胡川组织大家进行头脑风暴。他们汇总、分析一段时间以来报警发生的时间以及设备相应时段的运行状态,并与历史数据比较,找出了病因。原来,此前装置在前工段进行了增产环氧丙烷的优化调整,生产稳定,效果良好。而后工段由此负荷降低,c503塔回流量减少,相应的原回流管线没变,加上控制阀不够灵敏,由此在工艺波动时极易引起报警。
查找到问题根源,他们开始制定精准作战计划,一是对此阀进行限位,防止自动控制下阀门全关,二是让操作人员注意及时调整先进控制系统控制参数,避免系统大幅度波动。
药到病除,兴风作浪的误报点终于偃旗息鼓了。
消除无效报警,不仅仅有短兵相接,还有大规模的排兵布阵。运行进入中后期的乙烯脱丁烷塔,da405塔顶ea419冷凝器冷凝效果下降。车间为避免该塔超压放火炬,灵敏板温度控制在64℃,接近工艺卡片下限指标,这是保证安全环保和稳定运行的上策,却因此导致其报警频繁。
从目标确定那天起,有心人就开始寻找从源头根治的时机。6月中旬,为保证夏季安全,车间统一安排计划检修,机会来了!经过前期周密部署,他们先是将da405塔切出,对冷凝器冷却水侧进行检修清洗。轻装上阵的冷凝器投用后,da405塔的塔压很快降至正常值,工艺人员盼来了东风。他们先是通过优化再沸器加热蒸汽量,进而优化了塔顶回流量。一套组合拳后,灵敏板温度提高至69℃的*佳状态。此次联合作战,直观的效果是月报警频次由355次降至5次以下,还取得了消除冷凝器内漏、工艺状态调至*佳等多个成果,可谓一举多得。
截至目前,烯烃部各装置小时均报警频次降低至46次,优于天津石化下达的6次的目标值。